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正文摘录:
B1卷烟包装机组电控系统改造张振华徐合军孟振伟武模森摘要介绍了Bl包装机的电控系统改造。从硬件构成,到软件编程,以及工控机和PlJc之间的通信协议,都有详尽的说明。改造后的B1包装机电控系统比原机增加了统计报表功能和预留的网络接口,为将来车间的网络化管理及远程数据采集提供了技术支持。关键词B1包装机PLc触摸屏工控机中图分类号Ts457文献标识码BBl包装机组,是我国烟草行业在上世纪80年代至90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。该机组目前仍然是我国很多卷烟厂的主力机型。但是,由于该机组已使用10多年,部件老化、失效,故障率高,有效作业率不足65%。近年来,机组电气控制系统缺陷习益严重。故障后不能自动停机,以及停机状态下自动启动等,而且存在着较大的安全隐患;该机组的控制线路板技术含量高,备件组织困难,价格较高,维修成本上升;同时,控制方式落后、英文显示造成维修不便等。改造后的B1机组电气控制系统以PLc和工控机为核心。彻底解决B1机组原电气系统存在的问题。1.硬件构成B1包装机组分别由NF卸盘机、BE包装机、Rc小包透明机、FHz大条机和NK大条透明机等五部分组成。改造后的电控系统采用BE、Rc、NF、FHz,NK四个独立部分单独控制和单独显示的方式。BE包装机为主机,其他三部分为从机,各部分之间增加了信息交换功能,实现B1机组的整体控制,相位控制采用绝对值编码器,从而使B1机组协调工作。B1机组(以BE机为例)改造的总体框图如图1所示。选用日本0MRON—cslPLc为控制主机,采用温控器和PLc温控模块方式,BE、Rc主电机选用普通交流电机,上位机选用液晶显示器,采用绝对值编码器。图1B1机组改造总体框冈2.系统功能电气控制系统以PLc和工控机取代了原以计算机为核心的电气控制系统。PLC完成所有的数据采集和实时控制,启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,进行工控显示、完成各种操作、运行参数(包括温度参数、时间参数、速度参数等),并显示详细的故障信息,同时增设统计报表功能和预留的网络接口,为车间的网络化管理及远程数据采集提供技术支持。该机组的BE小包机和RC小包透明机,原来均采用直流控制器,现改为由变频器带动普通异步交流电机完成驱动功能;其他7台电机,如:税花胶缸电机、盒片胶缸电机、烟支输送电机、烟包输入电机、大条透明纸输送电机、烟支搅拌电机,原来均为速和功率,在油动机移动时,带动LVDT位移传感器,作为负反馈与阀位信号相加,两电信号相平衡时,伺服放大器的输出就保持原稳态值不变,DDv伺服阀回到原平衡位置,保持脉动控制油不变。此时能使错油门的滑阀回到中间位置,油动机就稳定在一个新的平衡值。而事实上,错油门在弹簧的作用下下移,高压油进入油动机上部,打开调节汽门。机组原来的滑阀上部由弹簧作为平衡力,与脉动油进行平衡,由于错油门弹簧的弹力特性,迟缓率非常大,要使错油门回到中间位置,DDV伺服阀必须过开,这种过程引起调速系统迟缓,导致系统不稳定。处理办法:(1)恢复油动机原来的反馈油路。在油动机移动时,利用反馈窗口,使错油门的滑阀回到中间位置。同时,带动LVDT位移传感器作为负反馈与阀位信号相加,提高了系统的稳定性。囝设备管理与维值2006№12(2)改造错油门,拆掉错油门滑阀上部弹簧。滑阀更换为上下油压平衡的方式,降低了滑阀的动作速度,减少迟缓,对油压波动也有较好的白适应能力,提高了系统的稳定性。由于电脑控制程序原因,采用(2)方案,更改后控制系统示意如图2。改造后,机组转速从零到满速,从并网到满负荷运行,热负荷从零到50汕,电液控制系统控制正常,机组转速无摆动现象。W06.12—14作者通联:广州珠江啤酒集团有限公司热电厂510310E—mail:lzfZpl23@163.com[编辑王广州市其]...。一!睦。羔坠l惑羹塞—一
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