相关服务

  • 《电工技术》2006年第10期摘录:桥式起重机啃轨问题的解决措施

如发现有乱码,请点击下面链接浏览原文
正文摘录:

技术交流0引言陈钧’,邢立荣’,柏立水。(1.济钢第二炼钢厂,山东济南250l00;2.济钢第二炼铁厂,山东济南25()l00)在生产实践中,啃轨问题一直是困扰起重机正常运行的疑难问题。轻则降低设备的工作效率,加重维护工作量和运行成本费用,重则导致安全隐患,酿成人身或设备事故。啃轨的表现形式多种多样,大车啃轨的危害尤为严重,本文侧重论述大车的啃轨问题。1桥式起重机啃轨问题的成因及危害造成起重机啃轨的原因分析如下。(1)车轮和轨道直接导致的原因。①轨道安装的质量问题。其主要包括:轨道的跨度公差过大;轨道水平弯曲、轨道面的高低差值过大;轨道基础土建施工质量造成沉降不一:钢轨的质量问题。②车轮组的装配精度超差。比如在维收稿日期:2005—08—22作者简介:陈钧,男,工程师。修过程中长期磨损使用的车轮不同步更换。(2)其它方面导致的间接原因。①起重机桥架结构变形。在运行中的碰撞,超载起吊冲击都会造成整机桥架形变,直接导致大、小车行走啃轨。②传动系统不同步。传动系统的不同步存在两方面原因:一是电气控制系统,电机转速差异大,电机定子磁场旋转速度差别太大(分别驱动时,电机磁极不同,在更换电机时容易出现此类错误),或者是电机转子回路所串电阻阻值偏差太大。二是机械传动系统,两减速器的间隙差过大,主动轮的直径超差过大。啃轨的直接危害是:轨道呈台阶状磨损,车轮侧缘磨损严重甚至导致车轮报废。不仅缩短车轮和轨道的使用寿命,增加了维修工作量,而且增大运行阻力,电机负荷增大1.5~3.5倍,造成超载;还间接导致减速箱齿轮打齿,运行中出现振动冲击和噪声。更为严重的是危害厂房结构,造成端梁和主梁开焊,车体形变,甚至脱轨事故,后果非常制点,当料车超过正常极限位置而没有停车日寸,超极限点动作,传动装置立即跳闸制动停车,电磁抱闸失电,机械抱闸投入,防止事故发生。主令控制器结构简单,维护方便,定位较准。但由于LK4—188/3主令控制器采用机械齿轮减速结构,接点是有触点结构,运行中有时发生接点接触不良,甚至发生机械齿轮损坏事故。主令控制器的使用寿命约l~2年,我们使用过国内多个厂家的该型号主令控制器,但始终没有很好地解决这个问题。只能采取并接主令控制器触点及定期更换主令控制器的方式,尽量减少此类事故的发生。因此选用安全、可靠的触点主令控制器,是保证料车停车位置准确的前提。3.4可靠的速度检测与保护功能如果出现速度控制环节、主令控制器损坏等故障,将会出现料车速度控制失灵,料车在减速时段没有减速,料车将高速冲向炉顶分歧轨。为了避免料车超速事故的发生,就需要可靠的速度检测保护。在电机轴侧安装1台增量式光电码盘,作为速度反馈信号传送到Dcs500开入模板,也中国电工网WWW。chinaet.net可以由传动装置经过电势反馈(EMF)计算得到。在主令控制器上设定2级超速检测点,超速检测分为中速和低速2级,料车到达超速检测点时,如果料车速度还没有降到所设定的速度,传动装置立刻跳闸切断电源。同样,当出现速度反馈丢失、电机超速、电枢过流、卷扬超极限、钢绳松驰等故障时,Dcs500系统立即封锁输出,同时Dcs断开控制回路,立即投入机械抱闸。系统具有故障检测、诊断及保护功能,保证系统绝对安全可靠。4结束语实践证明,以上述方案改造后的高炉上料系统,自l998年1月投运以来,从未发生过料车—弋车”事故,提高了生产效率,降低了设备维护、运行费用。传动装置的逻辑功能设计周密,料车卷扬各种保护灵敏,主卷扬运行的安全性、可靠性高,完全能满足高炉正常生产的要求。参考文献『1]窜恢杰,王怍新,协国佯,每混0堆¨饥曰叠化控制r’≈造.重『天:电工技术.2005(4):41~422006年10期国蕊75

阅读此文(图):   点击此处在线翻阅