《应用科技》2006年第5期摘录:第33卷第5期2006年5月应
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第33卷第5期2006年5月应用科技AppliedScienceandTechnologyVoI.33.No.5Mav2006文章编号:1009—671X(2006)05—0024一03两种调速系统下的燃气轮机动态仿真卫星云,李淑英(哈尔滨工程大学核科学与技术学院,黑龙江哈尔滨150001)摘要:采用解析法建立了S1A一02燃气轮机的数学模型,同时在分析转速调节电路原理的基础上,建立了该型燃气轮机的改装后电子调速器的数学模型.在模型建立中,主要采用了小偏差线性化的处理方法.应用Mat-lab/simulink仿真软件建立该燃机的物理模型,并进行实时仿真关键词:燃气轮机;电子调速器;实时仿真中图分类号:TK472文献标识码:ADynamicsimulationforthegasturbineintwospeedregulationsystemsWEIXing—yun,LIShu—ying(SchoolofNuclearScienceandTechnology,HarbinEngineeringUniversity,Harbin150001,China)Abstract:AnalyticmethodiSusedtoestablishthemathematicalmodeloftheS1A-02gasturbine,andthemathe.maticalmodeloftheimprovedelectronicspeedregulatorofthegasturbineisalsoestablishedonthebasisofthea-nalysisofthespeedadjustmentdevelopedcircuit.Themodelmainlyinvolvesthesmalldeviationlinearizationmeth.od.Thisphysicalmodelofthegasturbine,developedbasedonMATLAB/simulinksimulationsoftware,obtainedtheaccurateresults.Keywords:gasturbine;electronicspeedregulator;real-timesimulationCODOG联合动力装置物理模拟实验台可以模拟实船的基本运行工况.该联合动力装置燃机主机采用的是Et本生产的S1A-02定转速燃气轮机.该机原先采用机械液压调速系统,系统静态误差6为4%.在实验中由于突然甩负荷,导致转速增大,但供油量响应过慢,发生了飞车现象.为了避免该种危险现象的再次发生,决定在不改变系统静态误差6的情况下,把调速系统改装为电子调速系统.主要建立了燃气轮机和电子调速系统的数学模型,应用Mat—lab/simulink实时仿真技术建立了其物理仿真模型,得出准确的结果.1主机模型建立S1A-02燃气轮机系统的数学模型¨13],燃气轮机轴系上力矩平衡方程为M。=彭,IT面dn+M。,式中:M。为燃气轮机发出力矩;J为燃气轮机轴系转动惯量;Mg为负载力矩;//,为燃气轮机轴系转速.由式(1)按达兰贝尔原理可得△幔=务学+△鸭,(2)式中:An、AM,、AMg分别是转速差、燃气轮机发出力矩差、负载力矩差.已知Me=975土(N。为主机功率),对式(2)进行泰勒展开可得△丝=熹△仉+豢虮(3)且箦=975i1,iOMe=一M椰上no(下标。表示稳态或额定工况).收稿日期:2004—12—13.作者简介:卫星云(1978一),男,硕士研究生,主要研究方向:燃气轮机仿真,E—mail:ccl0429@sohu.com.
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